Le réseau de chauffage urbain en région parisienne se développe largement depuis ces 20 dernières années et joue un rôle crucial dans la transition énergétique de la ville. Alimentant environ 20 % des bâtiments parisiens, il s'appuie aujourd'hui sur plus de 50 % d'énergies renouvelables ou récupérées, notamment via la valorisation des déchets et la biomasse.
Dans ce contexte de transformation énergétique, nous avons été missionnés par une entreprise industrielle, spécialisée dans la tuyauterie et les systèmes de gestion des fluides, qui intervient depuis de nombreuses années dans la fabrication et l'assemblage de solutions complexes pour les bâtiments commerciaux et industriels. Positionnée principalement à Paris et en Île-de-France, elle se distingue par sa capacité à fournir des solutions sur mesure, souvent dans des environnements urbains difficiles.
Cependant, elle fait face à des défis importants en matière de standardisation des pratiques, de gestion des flux de production, et d'intégration de nouvelles technologies comme la préfabrication en atelier des installations de chauffage et de refroidissement. La dépendance élevée aux opérations sur site affecte la productivité et la qualité du travail, nécessitant une révision stratégique de ses processus de fabrication et logistiques. L'étude s'est finalement concentrée sur
la gestion du magasin et la réduction des inventaires
la refonte du processus d'assemblage Condamnation Vapeur à Distance sur site
l'optimisation de la fabrication des Refroidisseurs
L'optimisation du magasin a été un volet essentiel pour améliorer la gestion des flux de matériaux. Un inventaire complet des 1 200 références a permis d'évaluer la valeur des stocks à 300 000 €, révélant des opportunités d'amélioration en matière de traçabilité et d'utilisation des espaces de stockage. Un nouvel outil de gestion a été sélectionné et implémenté pour suivre les flux entrants et sortants, optimiser les rotations de stock, et réduire les risques d'obsolescence.
Ce système modernisé a facilité une gestion proactive, réduisant ainsi les niveaux d'inventaire tout en assurant la disponibilité des composants critiques.
La fabrication des refroidisseurs a été repensée avec un fort accent mis sur l'efficacité des flux de production. De nouveaux équipements, tels que des retourneurs et des chariots spécifiques de transport, ont été conçus et intégrés pour faciliter l'assemblage et réduire les temps de cycle. La standardisation des procédures et la création de plans détaillés ont permis d'augmenter la productivité. Cette amélioration a également renforcé la qualité finale des produits tout en réduisant les coûts opérationnels liés à la fabrication.
Le processus d'assemblage des fermetures vapeur à distance a été rationalisé pour améliorer la qualité des composants et réduire les coûts d'approvisionnement. En externalisant l'achat de quatre composants clés en Chine, l'entreprise a réalisé des économies substantielles et ce, malgré une augmentation du délai de livraison. Parallèlement, des gammes de fabrication standardisées ont été mises en place pour garantir la qualité et réduire les variations dans le processus d'assemblage, permettant ainsi un gain de productivité sur l'ensemble de cette activité.
La refonte complète de la gestion des stocks a permis une visibilité totale sur les références actives. L'inventaire a montré que 50 % des références étaient inutilisées depuis plus de 4 ans représentant un fort actifs immobilisé. Grâce à un nouvel outil de gestion, 50 % des stocks non-utilisés sera revendu dans les trois prochains mois, optimisant l'espace de stockage et libérant du capital, ce qui renforce l'efficacité opérationnelle.
L'optimisation des fermetures vapeur à distance a permis de réduire les coûts d'approvisionnement de 40 % grâce à l'externalisation. La standardisation des processus et une optimisation des opérations réalisées sur site a également conduit à une augmentation de 20 % de la productivité. Ces gains ont renforcé la rentabilité tout en maintenant une qualité élevée des assemblages sur site.
La réorganisation des flux de production, la meilleure maitrise des paramètres fabrication/soudure/test, la standardisation du process de fabrication et l'introduction de nouveaux outils ont généré un gain de productivité de 25 % sur une période de 2 semaines. Ces améliorations notoires ont permis de fluidifier les processus, de réduire les temps de cycle et d'améliorer la qualité des produits finaux, tout en minimisant les coûts.